臭氧高級氧化深度處理印染廢水的應用
1.工程概況
某紡織印染企業(yè)采用水解酸化-好氧-混凝沉淀組合工藝處理印染廢水,難降解有機物和色度得到部分去除,出水主要指標尚未達到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287-2012)表3直接排放限值。采用一體式臭氧催化氧化-曝氣生物濾池組合工藝作為深度處理工藝,廢水處理量為6×104m3/d,設計進水水質(zhì)和排放標準見表1。
表1設計進水水質(zhì)和排放標準
2.工藝流程
印染廢水經(jīng)水解酸化-好氧-混凝沉淀處理后,出水進入一體式臭氧催化氧化-曝氣生物濾池反應器,經(jīng)一體式組合工藝處理后出水水質(zhì)達到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287一2012)后直接排放或作為一般回用水回用。一體式臭氧催化氧化-曝氣生物濾池見圖1。一體式臭氧催化氧化-曝氣生物濾池主要分為臭氧催化氧化區(qū)(填料為含錳催化填料)和曝氣生物濾池反應區(qū)(普通填料)兩部分,還包括底部的布水布氣區(qū)和頂部的溢流出水區(qū)。一體式反應器配備有臭氧發(fā)生器、進水進氣系統(tǒng)和反沖系統(tǒng)。
3.工藝調(diào)試
反應器經(jīng)設計和安裝完成后,按以下步驟調(diào)試:①通入自來水的同時開啟風機,檢查裝置的防滲性能;②分別填充催化填料和普通填料;③以設計進水量進水,臭氧投加量逐漸提升,同時以氣水比為3:1的氣量曝氣調(diào)試反應器;④通過調(diào)整臭氧投加量和曝氣量改善反應器出水水質(zhì)。
不同臭氧投加量條件下的出水COD、SS和色度變化見圖2。
由圖2可以看出,COD和色度隨臭氧投加量的增加逐漸降低,SS的去除效果與臭氧投加量的關系不大。臭氧投加量為25mg/L時,一體式臭氧催化氧化-曝氣生物濾池出水水質(zhì)滿足《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287-2012)表3直接排放限值要求。
4.運行效果和效益分析
該工程自2016年6月調(diào)試完成并通過環(huán)保驗收后,已穩(wěn)定運行兩年多。驗收和運行數(shù)據(jù)分析見表2和圖3。
由圖3可知,運行兩年多來,系統(tǒng)出水水質(zhì)穩(wěn)定,2018年第2季度由于填料更換水質(zhì)稍有波動。該工程運行成本主要包括電費、液氧費和人工費,電費約為0.33元/m3,液氧費約0.15元/m3,人工費約0.02元/m3。該工藝比分離式臭氧曝氣生物濾池節(jié)省占地面積40%左右,無需設置臭氧破壞裝置;可節(jié)省臭氧投加量5mg/L,節(jié)約運行成本約0.06元/m3。
5.結(jié)論
①實際工程運行結(jié)果表明,采用一體式臭氧催化氧化-曝氣生物濾池深度處理印染廢水,可保證出水水質(zhì)達到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287-2012)表3直接排放限值,運行費用約為0.50元/m3。
②與分離式臭氧氧化-曝氣生物濾池工藝相比,一體式臭氧-曝氣生物濾池工藝具有占地面積小、投資和運行成本低等優(yōu)點。
作者簡介:鄭壘,男,山東泰安人,博士,助理研究員,主要研究方向為廢水深度處理與回用。
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