臭氧高級催化氧化處理聚氨酯廢水的效果研究(一)
沈克軍1,陳守文1,趙選英2,程夫苓2
(1. 南京理工大學環(huán)境與生物工程學院,江蘇南京210094;
(2. 江蘇南大華興環(huán)保科技股份公司,江蘇鹽城224001)
針對江西某聚氨酯公司生產廢水甲醛含量高,COD 和氨氮濃度高,以及可生化性差的特點,設計采用“預處理-生化反應-深度處理”的組合工藝對其進行處理。其中,預處理通過聚糖反應去除廢水中的甲醛,并提高廢水的可生化性;生化反應采用A2/O 工藝,主要去除廢水中的COD 和氨氮;生化處理出水采用臭氧催化氧化進行深度處理。工程實際運行結果表明,很終處理出水甲醛≤5 mg/L,COD≤500 mg/L,氨氮≤45 mg/L,出水水質達到園區(qū)接管標準。
[關鍵詞] 聚氨酯廢水;甲醛;聚糖反應;A2/O 工藝;臭氧催化氧化
我國是世界上聚氨酯生產和銷售第一大國〔1〕,生產的軟泡、硬泡、彈性體、氨綸、合成革漿料等聚氨酯材料在交通、家具、建筑、服裝等行業(yè)都有廣泛的應用。由于聚氨酯生產廢水中含有醛類、有機酸和惰性溶劑等成分,直接排放會使環(huán)境酸堿失衡,同時其含有的較高濃度的甲醛毒性較大, 不僅會導致水中微生物死亡,而且會給人類健康帶來極大危害。因此,對聚氨酯廢水進行處理,使其達標排放,對于保護生態(tài)環(huán)境和人類健康具有重要意義。
1 工程概況
江西某聚氨酯科技有限公司擁有年產5 萬t 環(huán)保型納米級難燃聚合物聚醚多元醇建設項目, 項目總投資59 000 萬元, 項目建設地址位于某工業(yè)城。廠區(qū)為此項目生產廢水建設了污水處理站, 目前廢水產生量為64 m3/d。由于廢水水量的瞬時變化可能較大,同時考慮到為今后企業(yè)的發(fā)展預留空間,因此設計污水站生化處理規(guī)模為100 m3/d。系統(tǒng)進水水質如表1 所示。
根據當地接管要求,園區(qū)目前執(zhí)行的接管標準:COD≤500 mg/L,NH3-N≤45 mg/L,甲醛≤5 mg/L,pH 6~9。
2 處理工藝選擇
2.1 水質分析
聚氨酯生產中原輔材料主要有聚醚多元醇、液體甲醛、三聚氰胺、尿素、雙氰胺、助劑。項目的產污節(jié)點主要是真空條件下進行脫揮及短程分子蒸餾產生的生產廢水,設計水量為20 m3/d。該廢水中主要含有甲醛及含氮有機物,有腥臭味。廢水呈白色乳狀液,主要是水溶性物質引起,無法通過自然沉降的方式達到分離。該廢水COD、甲醛類化合物含量較高,生物毒性較大,且可生化性較差,不能直接采用生化方法〔2〕進行處理,需對其進行分質預處理。真空泵廢水、生活污水和沖洗廢水等其他廢水設計水量為80m3/d, 其與經過預處理的生產廢水一起匯入調節(jié)池進行后續(xù)處理。
2.2 處理工藝選擇
2.2.1 預處理工藝選擇
目前, 處理含甲醛廢水的方法主要有高級氧化法、吸附法、蒸汽吹脫法、生物法和石灰法〔3〕。從處理效果以及經濟性考慮, 本工程確定采用石灰法對生產廢水進行預處理。石灰法可通過使甲醛發(fā)生甲聚糖反應而生成多糖, 不僅避免了甲醛對生物的毒害作用,生成的多糖還可為生化反應提供營養(yǎng)成分,可明顯降低后續(xù)處理的難度。
2.2.2 生化處理工藝選擇
生產廢水經過石灰法預處理后, 可生化性得以提高,但COD 仍較高,且實際生產產水不穩(wěn)定,因此設置2 個厭氧池。當預處理后廢水COD≥6 000 mg/L時,2 個厭氧池以串聯的形式工作;當預處理后廢水COD<6 000 mg/L 時,2 個厭氧池以并聯的形式工作。這樣能有效應對聚氨酯生產過程中廢水水量、水質波動大的情況, 克服現有技術中聚氨酯廢水難生化處理和實際處理過程中效果不穩(wěn)定的問題。依據廢水水質,確定采用A2/O 的生化處理工藝。
2.2.3 深度處理工藝選擇
廢水經過預處理和生化處理后, 剩余的有機物均為難生物降解的有機物, 因此需要對生化尾水進行深度處理,以達到排放標準。
臭氧催化氧化技術是一種高效的污水深度處理技術, 臭氧在催化劑的存在下會產生大量羥基自由基, 其能夠將難生物降解的有機物完全礦化,可有效去除廢水中的COD。本項目深度處理選擇臭氧催化氧化工藝。臭氧催化氧化塔前設置混凝沉淀池,以去除廢水中可溶解懸浮顆粒物, 確保臭氧催化氧化處理出水達到排放標準。
本項目廢水處理工藝流程如圖1 所示。
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聚氨酯廢水處理工藝流程如圖